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冶金化工污水处理技改工程

更新时间:2008-08-07 14:19 来源:中国环境保护产业协会 作者: 阅读:2134 网友评论0

技术依托单位

        仁化金狮冶金化工厂

推荐部门

        中国有色金属协会
 
工程分析

        一、工艺路线

        废水排放量为150~180 m3/h,其水质为含锌及少量Pb、Cu、Cd等重金属离子的弱酸性废水。采用石灰乳中和法处理。废水首先经由厂内各排污沟集中后,由总排污沟流入污水处理系统缓冲、预沉池,之后进入一次反应池,以中和污水中的残酸,而其他重金属离子不沉淀。一次反应完成后进行污泥分离,所得液体进入二次反应池。二次反应池沉淀Zn、Pb、Cu、Cd等重金属离子。所得沉渣经过滤后返回浸出渣回转窑回收有价金属,而合格污水则进入一平流沉淀池,经再次沉淀后排放。

        二、关键技术

        1.建有400 m3污水缓冲预沉池。其目的主要在于保证全厂不同金属含量的污水在此混合后,能有稳定的成分、流量进入污水处理系统,便于操作控制。同时,为利于提高后续中和过程中和渣含锌品位及杜绝石灰乳、污水输送管堵塞,在此也加入石灰乳贮槽底部粗粒石灰乳调节pH=5~6,以使待处理污水所含污酸、Fe3+、Cu2+在此中和水解并与淤泥、煤灰一起预沉淀分离。

        2.污水处理采用两段中和工艺。第一段控制pH=8,使污水中的锌大部分水解沉淀。一段中和后液分离中和渣后,再控制第二段pH=8.5~9继续沉锌及其他重金属离子。

        3.二段中和后液液固分离后,为使污水中少量未反应的锌及悬浮物进一步沉淀,充分利用了原6 000 m3沉淀池继续对污水进行沉淀处理,并定期对沉淀池含锌沉渣进行回收。

工程规模

        处理量180 m3/h的污水处理系统及年利用40万m3的回水系统。

主要技术指标

        Zn:≤3.0 mg/LPb:≤1.0 mg/L

        Cu:≤0.5 mg/LCd:≤0.1 mg/L

        pH:6.0~9.0Hg:≤0.05 mg/L

        悬浮物:≤80 mg/L

        COD:≤50 mg/L

主要设备及运行管理

        一、主要设备

        (1)新建石灰乳制备系统。主要包括:石灰预硝化池、石灰硝化器、螺旋分级机、石灰乳贮槽及其他附属设施。

        (2)新建污水处理及回水利用系统。主要包括:污水缓冲预沉池、污水反应池、倾斜板浓密箱、压滤机、回水利用设施、pH及COD在线监控仪等。

        二、运行管理

        对原污水处理系统进行全面技改整治,完善了相应的石灰乳制备、污水反应池、污泥分离、流失金属回收利用过滤系统,从而使排放污水合格率达到100%以上。

        工程运行情况

        运行3年来该系统合计处理水量320万m3。

经济效益分析

        一、投资费用

        总投资230万元,设备投资100万元

        二、运行费用

        运行费用110万元/a

        三、效益分析

        工程竣工运行3年来回收锌金属355余吨,减少农赔及排污费278万元,外排废水经仁化环境监测站及凡口矿环保处长期监测,平均排放达标率大于100%,排放的废水基本不会对下游农田、水系、鱼塘造成污染。2001年4月回水处理设施完成后,2002年、2003年每年更减少污水排放量分别约达20万m3、37万m3。

技术成果鉴定与鉴定意见

        一、组织鉴定单位

        仁化金狮冶金化工厂

        仁化县环境和建设局

        凡口铅锌矿建筑安装工程公司

        二、鉴定时间

        2001年2月

        三、鉴定意见

        项目竣工后经运转调试,废水总排口pH值7.09,悬浮物28.8 mg/L,化学需氧量5.0 mg/L,硫化物0.004 mg/L,六价铬0.004 mg/L,总铬0.011 mg/L,总铅0.10 mg/L,总镉0.061 mg/L,总铜0.031 mg/L,硫酸盐399 mg/L,总镍0.05 mg/L,总锌0.705 mg/L,总锰0.52 mg/L,总汞0.007 0 mg/L,总砷0.014 mg/L。均未超过《水污染物排放限值》(DB44/26—2001)中第一时段一级排放标准,达工艺设计要求。

获奖情况

        2004年6月获深圳市中金岭南有色金属股份有限公司技改优秀奖

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